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發(fā)布時間:2018-01-08 05:00:18 分類:技術文章 來源: 點擊:次
火電廠脫硝超低排放分析
述了我國火力發(fā)電對超低排放的現狀,概述了煙氣脫硝的必要性和緊迫性。介紹了我國煙氣脫硝的發(fā)展歷程,結合我廠實際論述了脫硝不同工藝類型及其優(yōu)缺點。分析探討了我廠1-7號機組脫硝超低排放的改造情況及其效果。
近些年我國加大了新能源發(fā)電的研發(fā)和建設力度,但在我國火力發(fā)電仍然占據并將長期占據發(fā)電的主導地位。隨著我國空氣污染的加劇,作為污染的大戶,國家對火力發(fā)電企業(yè)施行了全世界最嚴格的排放標準。氮氧化物作為空氣污染的主要污染物,我廠也在2012年逐步投入了脫硝系統(tǒng),并在2015年啟動了脫硝超低排放的改造,同步進行了尿素直噴改造以降低機組的電耗,做到環(huán)境保護和經濟效益的雙贏。一、SCR脫硝技術
一、SCR脫硝工藝
由于爐內低氮燃燒技術的局限性,使得NOx的排放不能達到國家對排放的要求,為了進一步降低NOx的排放,必須對燃燒后的煙氣進行脫硝處理。在眾多脫硝方法當中,SCR脫硝工藝以其脫硝裝置結構簡單、無副產品、運行方便、可靠性高、脫硝效率高、一次投資相對較低等諸多優(yōu)點,在日本和歐美得到了廣泛的商業(yè)應用。我廠也從2012年開始逐漸投用SCR脫硝系統(tǒng),并且取得了不錯的效果。
我廠脫硝采用NOx燃燒器改造+SCR脫硝設計方案。SCR裝置主要由煙氣系統(tǒng),SCR催化反應器,尿素熱解及氨氣噴射系統(tǒng),相應的管道及維護平臺;氨氣輸送管道的連接等部分組成。脫硝還原劑為尿素,還原劑制備按采用尿素熱解法制備方案設計。尿素熱解系統(tǒng)按每臺爐配置設計。通過向反應器內噴入脫硝反應劑氨氣,將NOx還原為氮氣。由于此還原反應對溫度較為敏感,故需加入催化劑,以滿足反應的溫度要求,增強反應活性。催化劑共三層,其中一層備用。
尿素制備熱解系統(tǒng)包括:尿素儲倉、干卸料、螺旋給料機、尿素溶解罐、尿素溶液儲罐、溶液循環(huán)泵、供液泵、計量和分配裝置、背壓控制閥、絕熱分解室(內含噴射器)、一次風加熱系統(tǒng)等。帶噴射器組的熱解室的熱空氣來源為熱一次風,并配備電加熱系統(tǒng)?θ紉淮畏緗?行加熱升溫。
二、我廠運行中發(fā)現的SCR工藝優(yōu)缺點
SCR脫硝工藝在全球是最成熟,應用最為廣泛的脫硝技術。以張電4號機組為例,投運以來,脫硝系統(tǒng)及裝置可用率大于98%,SCR脫硝效率大于80%,氨的逃逸率小于2.5mg/m3(6%O2),SO2/SO3轉化率小于1%,SCR出口濃度小于90mg/Nm3,滿足低于100mg/Nm3的要求。
我廠運行中發(fā)現,脫硝設備存在電能消耗較大的問題,除了引起吸風機電流增大導致的吸風機電耗增大外,脫硝設備也存在較大的電耗。4號機組脫硝廠用電率平均超過0.2%,電耗較大。,根據統(tǒng)計,按照每年機組安全運行5500h計算,每年我廠為了運行SCR系統(tǒng)損失1200-2000萬度電量,造成經濟消耗400-700萬元。
三、脫硝超低排放改造
2015年,我廠啟動了機組超低排放改造,我廠脫硝采取的方案是啟用催化劑備用層,催化劑由原來的兩層變?yōu)槿龑?,并且提高還原劑噴射量的設計方案。因為要提高還原計的噴射量,所以需要對尿素熱解系統(tǒng)進行改造,方案有三個:
第一種,將尿素溶液直接噴射到鍋爐內的高溫煙氣中進行分解制取氨氣;第二種:在原有熱解爐系統(tǒng)上利用煙氣換熱器替代電加熱器進行改造;第三個方案就是在原有熱解爐系統(tǒng)基礎上將一次風電加熱器進行增容改造。
以上三個方案各有優(yōu)缺點,方案一為完全替代原尿素熱解系統(tǒng),原熱解系統(tǒng)電加熱器、熱解爐、熱風管道系統(tǒng)、AIG設備可取消,改造費用最高。方案二系統(tǒng)相對復雜,改造工程量大,投資費用較方案三高。方案三系統(tǒng)簡單,改造工程量小,投資相對較小。
方案一、二廠用電比較,方案一要小,長期運行優(yōu)勢明顯,符合電廠節(jié)能減排要求。方案一、二相對方案三節(jié)能優(yōu)勢更加明顯。并且。方案一已在大唐王灘電廠技能改造中應用,取得了不錯的效果,所以我廠除8號機組采用電加熱器增容改造方案外,其它1-7號機組均采用爐內直噴方案代替原來尿素熱解系統(tǒng)。改造后要求SCR出口濃度低于50mg/Nm3,在一年的實際運行中,實際出口濃度大部分時間低于30mg/Nm3,取得了良好的效果,達到了氮氧化物超低排放的要求。
四、脫硝直噴改造
我廠原來的SCR脫硝系統(tǒng)采用尿素熱解工藝,進入熱解室的一次熱風需要電加熱器進一步的加熱,電加熱器所需的電耗,已經成為成為我廠SCR脫硝工藝最大的問題,隨著我廠啟動超低排放改造,原有的電加熱器已經不能滿足需要,如果尿素熱解仍然采用電加熱器,需要對加熱器進行增容改造,電耗進一步增大,所以,解決尿素熱解工藝電耗大的問題提上了日程。
在2012年8月7日中電聯(lián)節(jié)能環(huán)保分會組織召開的“火電廠煙氣脫硝尿素爐內直噴熱解制氨技術評審會”上,脫硝尿素爐內直噴熱解制氨這一創(chuàng)新型技術驚世亮相。評審專家組一致認為,“該技術屬于北京洛卡環(huán)保技術有限公司(以下簡稱洛卡環(huán)保)首創(chuàng),是一項值得推廣的安全節(jié)能環(huán)保新技術”。
該技術采用高轉氨效率鍋爐尿素直噴脫硝工藝,對鍋爐內部結構和運行參數特性進行深入研究,通過鍋爐轉向室的流場模擬研究,尋找適合尿素溶液分解的區(qū)域。與現有煙氣脫硝技術相比,該技術將尿素溶液噴射器組布置在煙氣溫度為300~700℃的鍋爐轉向室內,使得大部分尿素溶液被分解為氨氣,到達反應器時氨氣濃度可達到上千個ppm,提高了尿素的利用率和脫硝效率。
而選擇在鍋爐內直接噴射尿素溶液的方式,可以利用鍋爐煙氣熱量對尿素溶液進行加熱分解,從而減少了傳統(tǒng)技術消耗大量高品質能源的弊端。傳統(tǒng)的脫硝尿素熱解工藝包含尿素溶液制備和供應裝置、電加熱、尿素熱解裝置等設備,設備復雜,前期投資較大,且能耗較大。而鍋爐內尿素直接噴射制氨工藝技術可節(jié)省電加熱及尿素熱解裝置等設備,進一步簡化系統(tǒng)設備、降低尿素制氨能耗。
隨著國內其他電廠爐內直噴試驗成功,我廠為響應節(jié)能減排號召,2015年開始進行脫硝爐內直噴改造。我廠采用洛卡環(huán)保爐內直噴技術,將原尿素熱解制氨系統(tǒng)中的電加熱器、熱解爐全部退出備用,不僅消除了電廠擔心脫硝系統(tǒng)不能穩(wěn)定運行的隱患,還大大降低了廠用電使用率,每年可為電廠節(jié)省600萬元左右。
除了降低了電耗外,本次直噴改造還解決了下列問題:取消用于尿素熱解的鍋爐一次熱風的消耗;簡化熱解系統(tǒng),取消原有熱解制氨系統(tǒng)的爐區(qū)設備(電加熱器、熱解爐、熱風管道系統(tǒng)、AIG設備;消除尿素分解不完全或低溫結晶而導致AIG結晶堵塞的風險。改造方案具有以下特點:
1.保留原尿素熱解系統(tǒng),新熱解系統(tǒng)與原系統(tǒng)不交叉,可隨時方便的進行系統(tǒng)切換操作;
2.新系統(tǒng)的供氨氣能力不能小于原系統(tǒng)的供氨能力;
3.新系統(tǒng)的運行,不能降低原SCR的各性能參數指標;
4.新系統(tǒng)采用獨立的電源系統(tǒng),不影響原系統(tǒng)的切換運行;
5.新系統(tǒng)采用獨立的控制系統(tǒng),不占用原系統(tǒng)IO模板;
6.新系統(tǒng)的尿素溶液從現有計量分配裝置尿素溶液母管抽取,原尿素溶液制備系統(tǒng)及其運行方式保持不變。
目前,采用爐內直噴方案代替原來尿素熱解的1-7號機組脫硝系統(tǒng)已經全部投入運行。改造后的4號機組脫硝5,6月份的廠用電率平均為0.035%,相比改造前的超過0.2%,電耗大幅下降超過80%,降低了機組的廠用電率,提高了機組的經濟性,取得了良好的效果。
五、總結
火力發(fā)電作為我國電力的主要來源,傳統(tǒng)的生產方式給我國環(huán)境帶來了極大的影響。進行煙氣脫硫、脫硝、除塵的超低排放是燃煤發(fā)電必走的路。脫硝在我國發(fā)展剛剛起步,我國缺乏核心技術,主要依賴進口,煤電企業(yè)的選擇不多。
煤電企業(yè)在堅持環(huán)境保護的同時,必須兼顧經濟效益。在生產中不斷摸索前進,進行技術改造,降低脫硝等環(huán)保設施的運行成本,提高設備運行的穩(wěn)定性。我廠將會持續(xù)關注國內外脫硝技術的發(fā)展狀況,監(jiān)控我廠脫硝的運行情況,在堅持超低排放達標的情況下將經濟效益最大化。
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